王伟元现场对孔型加工机床这一“钢铁侠”进行了全面“体检”。
红网时刻记者 何青 通讯员 周金云 长沙报道
费时一天一夜,连续奋战20个小时,让价值上千万、服役15年的机架加工设备恢复出厂精度,华菱衡钢340分厂首席工程师、第三党支部书记王伟元带领团队成员又干了一桩“漂亮活”。
对现有自动测量系统动一场“微创手术”
孔型加工机床是华菱衡钢340分厂的重要进口设备,测头的设计精度为0.02毫米等级,相当于一根头发丝一半的粗细。
由于使用年限长,今年5月份机床偶尔出现精度下降的情况。王伟元到现场对孔型加工机床这一“钢铁侠”进行了全面“体检”,发现是模具轮廓自动测量系统患了“毛病”。
这一设备和相关数控系统国外厂家早已停产,如果购买另外的自动测量系统进行升级改造,时间上需要好几个月,费用也会达到近三百万元。
还有没有省时又省钱的好办法?王伟元在网上搜索并与国内技术专家进行交流,决定对现有自动测量系统动一场“微创手术”,将有线磁感应测头改造成无线传输测量系统,在外部结构不被破坏的情况下,使测量精度恢复如初。
让孔型加工机床恢复“青春活力”
5月12日早上8时,王伟元和分厂工具工段、电气工段员工在机床旁集结,利用设备换规时机启动机床精度修复工作。
改造开始,遇到的第一个难点是测头安装支架的就位,为了节省成本,这个支架由分厂自行加工,需要精准安装在刀具上。王伟元等人调整了七八个小时,脚都站得仿佛失去了知觉,终于完成了安装任务。
接下来的调试好比一项“绣花活”,大家要把测量精度从初始的1毫米一点一点往下降。面对显示仪表盘和各类控制按钮,王伟元抽出随身携带的笔记本,一边观察和记录数据变化,一边调整控制程序。
没有时间去吃晚饭,就在现场吃面包充饥。“时间一分一秒流逝,到5月13日零点,测量精度等级达到了0.05毫米。”
看到这一数值,工具工段一名员工松了一口气,“这样应该可以了,我们加工机架够用。”
“现在我们离胜利只差半步,再坚持下,必须调整达到设计值。”看着大家满脸的疲倦,王伟元继续加油鼓劲道。凌晨4点,机床精度等级终于恢复到0.02毫米这一设计值,仪器上显示的位移曲线和测量反馈值均达到理想状态。让孔型加工机床恢复了“青春活力”。