在磨浮车间与操作工探讨如何提高回收率。
红网时刻5月18日讯(记者 姜心玥 通讯员 丁彩云 彭柏舟)清晨6点30分,伴随着LED显示屏里《咱们工人有力量》的歌声和劳动竞赛排名实时滚动的画面,300多名员工精神抖擞地在厂长李松带领下开始了一天紧张的井下劳动。这是安化渣滓溪矿业积极响应辰州矿业党委号召,自3月26日开展“战疫情 抓生产 保目标”创先争优和劳动竞赛以来,广大一线员工与时间赛跑的真实写照。
为把疫情耽误的时间抢回来,采矿一线员工加班加点,提高机械化采矿水平增加出矿量,创造了综合出矿环比增长10%,出矿品位累计同比上升10%,金属量同比增长13.12%,完全成本同比降低28%的好业绩,日产出矿量提高四倍,开启了采矿加速度。
冶炼一线员工在冶炼技术与时间缩短和单炉增产上下功夫,将反射炉炼锑时间由100小时缩短到80小时,把原来炉内除砷铅30小时时间控制在20小时之内;同时做足做细做实单炉增产,将单炉产量由50吨平均提升到56.92吨,既刷新了单炉产62吨的新纪录,又创造了月产精锑740吨,直收率107%的历史新水平,当前反射炉精锑周产从2炉提升到3炉,创单炉产、月产新高,开启了冶炼加速度。
选矿一线员工细化开展“金属去哪儿了”活动,压实班组岗位责任控制金属流失,要求每班精准操作,勤观察、勤检查、勤调节,员工每天微信步数由活动开展以前的平均1万步提升至平均2.5万步;流程上严查跑、冒、滴、漏,把金属流失损失尽量降到最低;技术上改进工艺,进料口确保对辊机的正常运行,控制原矿入磨细度、磨矿溢流浓度,不断降低尾矿品位,多回收金属量7吨,多创造价值达19.6万元 ,月回收率从93.85%提升到95.2%,开启了选矿加速度。