
近日,在中国兵器江南工业集团特种作业分厂的电镀工房里,沉寂一年半的锡铈合金表面处理生产线再度响起轰鸣。该分厂表面处理班党员突击队迎难而上,凭借出色的“里子功夫”,以“技术突围+精益管控”的硬核姿态,完成了A系列导电带生产攻坚任务,用实干诠释了特种作业人的使命担当。

长期的停产让锡铈合金生产线陷入“沉睡”,槽液成分失衡,核心设备性能衰减,面对紧迫的生产任务,特种作业分厂第一党支部书记、表面处理班班长赵维联合分厂维修班组成党员突击队,迅速启动“复产攻坚”行动,与时间赛跑。设备检修环节,在党员、高级技师尹富强的带领下,团队对温控系统、摇摆机、整流器、加热管及镀槽等12项核心设备开展全面的“健康检查”,通过对电流、温度等参数进行专业检测,精准定位并修复了3处潜在的隐患,确保设备运行稳定可靠。槽液配置阶段,在将原有的废旧槽液进行规范处置后,技术员赵江路带领党员、高级技师周攀严格按照工艺标准,重新配置电镀液、混酸等关键成分,并模拟连续生产场景进行工艺试验,不断调整槽液配比,经过三轮工艺验证,最终确定最优槽液配比方案,使槽液稳定性提高了40%。仅用三天,表面处理班就完成了生产线的全面排查与恢复,使沉寂已久的生产线重新焕发活力,为后续生产攻坚赢得了宝贵时间。
在生产过程中,锡铈合金工序成为了“拦路虎”,首槽生产时,产品出现镀层模糊、竖条纹等缺陷,直接影响产品质量。关键时刻,赵维和赵江路、周攀组成“技术攻关”小组,主动担起攻坚重任,决心破解这一难题。为找到问题根源,赵江路坚守在电镀槽边,全过程观察每一道工步的进行,通过细致观察工件在电镀液里的状态和化学反应情况,最终锁定症结:因导电带为仅0.5mm厚度的长条形极薄工件,使用传统夹具装夹导致工件在电镀液中呈现底部翘起的状态,且电镀槽内电流密度不均,造成局部膜层厚度不一致,进而引发“竖条纹”问题。针对这两个核心问题,赵维大胆创新提出“弧度夹持法”,利用铜棒的自然弧度,将工件对折夹持,这样既不会产生折痕,又增加了底部配重,有效解决了工件翘起的问题。同时,团队启动摇摆装置增强槽液流动性,让电流分布更加均匀,彻底解决了膜层厚度不一致的问题。经过10余次反复试验,镀层厚度偏差从15%降到3%,产品表面呈现出“镜面”般的均匀光泽。
“质量就是生命,细节决定成败。”表面处理班组始终将这一理念贯彻生产全过程,以“毫厘必争”的态度把控每一个环节,全力铸就零缺陷产品。在酸洗工序中,赵江路发现原有的生产流程中,酸洗后产品转运距离过长,不仅效率低下,而且工件表面在转运过程中易发生氧化,造成膜层发雾。针对这一问题,他结合生产线布局提出“槽体就近改造”方案,即利用104工房的旧槽体改造为临时酸洗槽,就近布置在主槽附近,此举将酸洗后转运时间缩短60%,大幅提高生产效率,并且从根源上避免了工件表面氧化的问题。在封闭工序中,产品装夹处出现的黑色印痕成为棘手问题,操作员工蓝平反复清洗,仍无法彻底去除。周攀凭借丰富的实操经验,提出用“去污粉+超细纤维布”的精细擦拭方法,成功消除了印痕,使产品清洁度达到100%。15天的连轴攻坚,表面处理班不仅盘活了沉寂已久的生产线,更用实际行动诠释了以“协同作战”攻克生产瓶颈的团队合力,保障了产品的按时交付。