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本报10月17日讯(记者 徐亚平 通讯员 谢小飞 郑琦)10月14日,记者从长岭炼化公司获悉,该公司汽油吸附脱硫等3套装置荣获中石化炼油综合竞赛第2名,4套装置排名进入前10名。目前,长炼高效益油品产量稳步提升,油气综合产率、炼油能耗、轻质油品收率等3项指标和航空煤油、车用柴油、工业液化气等3类产品产量创开工以来新高。
由于原料油含高腐蚀性的氯,长炼生产难度很大,一度被迫停产航空煤油等高效益产品。面对效益压力,长炼努力提振企业“精气神”,严肃监督约束和追责考核,先后公开处罚55名安全事故相关责任人。他们分装置和项目成立15个专题优化小组,先后实施120多项优化措施,加强动态跟踪和评估分析,油气综合产率、轻质油品收率较年初分别提高1.3和0.6个百分点,综合能耗下降14.6千克标油/吨,相当于年节省原油10万吨。
面对高效益产品生产瓶颈,技术部门积极攻关,突破常规对原料柴油进行加氢后混炼,试产车用柴油成功,保证了国Ⅳ标准清洁柴油按时供应市场。40万吨/年航空煤油装置腐蚀严重,技术人员大胆改进生产流程,配合增加注氨等措施,装置运行转稳,产量增长20%,创日产1380吨新高,年增效达3200万元。首次试产工业液化气成功,液化气价值提升明显,月增效超百万元。
长炼围绕优化产品流向、优化重油加工路线等,制定11项重点增效措施,细化40项关键技术经济指标;根据市场变化及时调整效益考核重点,引导一线单位、员工紧跟市场变化“追”效益,集中员工智慧优化操作条件,调整催化剂配方,提升汽油质量增效,10月份预计可实现盈利4300万元。